近日,廣州石化硫黃回收裝置通過持續(xù)調整和優(yōu)化,焚燒爐煙氣氮氧化物含量連續(xù)穩(wěn)定控制在60毫克/標準立方米的較低水平。本文由上海凱太轉載發(fā)布;上海凱太主要研發(fā)制造一體化預制泵站,一體化雨水提升泵站,一體化污水提升泵站,地埋式一體化預制泵站等;歡迎訪問上海凱太官網查詢具體產品信息。
硫黃回收裝置是一套環(huán)保裝置,其作用是把裝置溶劑再生系統(tǒng)、污水汽提等裝置含硫化氫的酸性氣,經過催化氧化反應,制取回收硫黃產品。尾氣經過凈化焚燒后排放,同時回收焚燒爐余熱自產中壓蒸汽。按最新環(huán)保排放標準要求,外排煙氣氮氧化物含量不能高于100毫克/標準立方米。
近期,受上游裝置消缺影響,硫黃回收裝置酸性氣處理量出現(xiàn)波動,導致外排煙氣氮氧化物含量也出現(xiàn)波動,接近分公司90毫克/標準立方米的預警值。
“環(huán)保外排指標沒有最好,只有更好!痹撗b置成立了由工藝主管勞業(yè)榮為首的技術攻關小組。技術員蘭敏首先嘗試調整焚燒爐過剩空氣系數(shù)的辦法來降低煙氣氮氧化物含量,但此舉容易造成焚燒爐溫度波動,影響自產中壓蒸汽質量。
雖然首戰(zhàn)不利,但他們并不氣餒。他們通過查閱大量技術資料,研究氮氧化合物的生成機理和條件,并結合焚燒爐燃燒室的結構特點和工藝操作原理,仔細分析了焚燒爐相關參數(shù)的變化情況,最終判斷氮氧化物波動原以為焚燒爐一、二、三路風的配比不合理。
找到問題后,技術攻關小組人員制定優(yōu)化操作方案,對焚燒爐一、二、三路風配比參數(shù)進行優(yōu)化調整。經過反復調試,氮氧化物含量下降到了作業(yè)部級預警值80毫克/標準立方米以下。
經過持續(xù)調整優(yōu)化,目前,硫黃回收裝置焚燒爐煙氣外排煙氣氮氧化物含量已經連續(xù)三個月穩(wěn)定控制在60毫克/標準立方米較低水平。期間,焚燒爐正常運行,中壓蒸汽產量平穩(wěn)。